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1. 存在問題
某鋼廠於2002年由意(yì)大利引進(jìn)了一座超高功率70t Consteel 電爐。該類型電爐(lú)的特點一是可(kě)連續不斷地輸送廢鋼,二是利用(yòng)爐(lú)內產生的高溫煙氣,經預(yù)熱裝置使廢(fèi)鋼(gāng)料溫度達到600 ℃。 近幾年,由於冶煉工藝發生較(jiào)大改變,吹(chuī)氧量由3700m3/h 增加到8000m3/h 以(yǐ)上,兌鐵(tiě)水比(bǐ)例由40 %增加到80 % 以上,電爐產生的煙氣量(liàng)急劇增大,原除塵係統除塵能力嚴(yán)重不足,電爐冶(yě)煉(liàn)時產生的煙氣(qì)嚴重汙染了電爐車間及周邊環(huán)境。為保證生產的正常運行,改善工人的工作環境,該廠決定對原除塵係統進行改造。
2. 原因分析
①除塵係(xì)統一次煙氣抽風量嚴重不足;②廢鋼預熱通道至燃(rán)燒沉降室之間的原有煙道截麵尺(chǐ)寸小(xiǎo),形成瓶頸,阻(zǔ)力較大(dà);③廢鋼預熱通道尾部的(de)動態密封風機(jī)因電機燒毀沒有使用,此處漏風嚴重,一次除塵係統(tǒng)抽入大量的野風;④燃燒沉(chén)降室結構不合理;⑤屋頂(dǐng)罩的容量和抽風口(kǒu)位置不合理;⑥除塵係統管網設置不合理,一次除塵係統支(zhī)路阻力不平衡(héng)。
3. 改(gǎi)造方(fāng)案
1) 將原設計一次(cì)煙氣抽風量由80000m3/h 增加為150000m3/h;
2) 一次煙氣抽風量急劇增大 , 原有的(de)1800m2機力風(fēng)冷器冷卻能力嚴(yán)重不足,為達到冷卻效果,更換(huàn)為自(zì)然風冷器,根據文獻[ 1] ,自然風冷(lěng)器(qì)換熱麵(miàn)積(jī)為3800 m2;
3) 一次煙氣(qì)量增大後,原有Φ1700mm水冷煙道不能滿足設計要求,經計算,擴大為2200 mm水冷煙道;
4) LF爐(lú)煙氣支路和自然風冷器(qì)出口管路分別增設1台增壓風機,以克服煙氣在管道中的阻力(lì)損失,根據風量和阻(zǔ)力進行設備選型;
5) 原(yuán)動態密封處軸流風機經常燒壞,改為除塵風管抽風。
4. 除塵係統設計
1) 風量的確定:電爐(lú)冶煉(liàn)一般分為熔化(huà)期、氧(yǎng)化期(qī)和還(hái)原期(qī),其中氧化期產生的煙氣量好,含塵濃度和煙氣溫度高。因此,電爐排煙(yān)除塵係統風量按氧化期進行設計。
2) 一(yī)次煙氣量(liàng):一次煙氣是指為保持電爐內微(wēi)負壓而從(cóng)廢鋼預熱通道排出的煙。電爐煙塵的主要成分 有CO、CO2 、N2、O2、FeO、Fe2O3、MgO、CaO、油(yóu)脂燃燒物等(děng) 。按裝入量70t 計算,考慮到移動活套密封不嚴、Consteel 水封處的漏風以及動態密(mì)封(fēng)處混入的野風,根據文獻[ 2] , 並(bìng)參考同類型電爐工程(chéng)經驗,一次煙氣量為150000m3/h , 煙氣溫度為1000~1200 ℃。
3) LF精煉爐煙氣(qì)量:LF精煉爐采(cǎi)用水冷爐蓋(gài)爐內排煙,爐蓋罩的結構設計和排氣孔尺寸大小與排煙效果和排煙量有關,煙氣量取60000m3/ h,煙氣溫度250 ℃。
4) 屋頂罩煙氣量:原有屋頂罩(zhào)處理風量為500000 m3/ h,增大一次煙氣排風能力(lì)後,維持屋頂罩(zhào)現(xiàn)有狀況不變。
5) 除塵係統風量匯總:除塵係統風量匯總見表1。

6) 除塵係統(tǒng)建立描述:為提高爐內(nèi)的排煙能力,將沉降室入口段的Φ1700mm的耐熱煙道改為2200mm的水(shuǐ)冷煙道,使一次煙(yān)氣排風量達到150000m3/ h。經水冷煙(yān)道降溫至450℃,再采用自然對(duì)流空冷器進一步降(jiàng)溫至180℃,自(zì)然空冷器出口的煙(yān)氣(qì)與加料係統、LF 爐煙氣和屋頂罩部分二次煙氣混合後降溫至110℃左右,然後進入7600m2 一次煙氣袋式除塵器(qì)過濾,若煙(yān)氣溫度有異常變化,可緊急啟動混風閥來降低(dī)煙氣(qì)溫度以確保濾料安全運行(háng)。屋頂排(pái)煙二次煙氣設計風量500000m3/h,由6300m2 袋式除塵器過濾。由於二次煙氣滿負荷運行時間較短,為減輕彼(bǐ)此處理煙氣的負荷,可在除塵係統主風管進入一次袋式除塵器入口處增(zēng)設一路Φ2020 mm的管路,將一次煙氣係統與二次煙氣係(xì)統形成既獨立又關聯的淨化(huà)係統,一次煙氣和二次煙氣處理係統之間實現切換。
5. 袋式除塵器參數
袋(dài)式除塵器參數(shù)見表 2 。

6. 改造效果:電爐除塵係統改造完成後,該鋼廠環境監測站對電爐除塵係統進行了檢測,各項技(jì)術指標均達到設計要求。


