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焦爐地麵除塵站
工藝流程
焦爐在裝(zhuāng)煤和出焦過程中,在裝煤(méi)孔和(hé)出焦處產生(shēng)大量的高溫(wēn)陣發性煙塵,煙氣中(zhōng)主要汙染物有粉塵、苯可溶物、苯並芘等,其中苯並芘是強致 癌物質,嚴重汙染環境(jìng),危害工人和居民的身體健康,焦爐(lú)地麵除塵站是主(zhǔ)要(yào)控製煙塵(chén)飛揚擴散,解除有害物質對人類危害的重要設備。焦爐地麵除(chú)塵站分為裝煤(méi)除塵和出焦除塵兩(liǎng)個部分。
1、出焦除(chú)塵治(zhì)理部分:焦炭經推焦(jiāo)車推出焦爐時(shí)產生大量煙塵,經過吸氣罩(zhào)在(zài)負壓作用下將煙塵(chén)收集起來,送入集塵管道,經冷卻器對煙(yān)塵進行(háng)冷卻並(bìng)去除火焰後進入布袋除塵器,經除塵器處理後,幹淨(jìng)的氣體進入大氣。
2、裝煤煙塵治理部分,裝煤煙塵治理難點在於裝煤(méi)時,產生的煙塵很輕且粘性很大,如果處理(lǐ)不當,整個係統不能正常工作。裝煤時煤餅被推入碳(tàn)化室,爐頭(tóu)產生(shēng)的煙塵被大爐門密封在碳化室內,上部殘餘煙(yān)塵進入負壓狀態(tài)集氣罩(zhào),經導煙燃燒車充分燃燒(shāo)後進入地麵除塵站。裝煤時爐頂放散孔(kǒng)產生大量的粉性(xìng)煙塵進入導煙燃燒車(chē),1000攝(shè)氏度狀態下燃燒去除苯並芘等粘性有害物質,燃燒後,殘餘煙塵進入地(dì)麵(miàn)站除塵站處理,煙氣首先進入粘性煙塵吸附裝置,進一步去除粘(zhān)性殘存物質,進入預處理器結合預噴塗使煙塵比(bǐ)重增(zēng)加,使之沉降,保護布袋,經布袋除塵(chén)器處理幹淨,達標後排入大氣。沉(chén)降後的粉塵經刮板機收集。為防止粉塵二次汙(wū)染,經加濕卸灰機加濕後外運。至此,一次出焦和裝煤的除塵工藝(yì)完成。
除塵站(zhàn)的選擇
複熱式(shì)廢氣循環、側裝煤搗固焦爐搗固式焦爐,裝煤時煤(méi)餅進入炭化室對內部氣體有一定的擠壓(yā)作用,由於煤餅與爐牆之間存有間(jiān)隙,煙塵逸出麵(miàn)積大,使爐頂吸塵孔排出的煙氣十分猛烈,而且劇烈燃燒。因為沒有高壓氨水噴淋裝置,所以處理這種煙氣的難度較大(dà)。
一、傳統(tǒng)“二合一(yī)”地麵除塵站狀況
傳統的地麵除塵站(zhàn)采用的是裝煤導焦"二合(hé)一"除塵設(shè)備。但該係統比(bǐ)較適合頂裝煤焦爐,且係統存(cún)在很多問題:排灰不暢,預(yù)噴塗、噴吹裝置失靈,防爆(bào)板經常爆裂,除塵布袋多(duō)次(cì)著火,室外切換設備失靈等。
二、裝煤導焦除塵係統主要(yào)設備(bèi)運行缺陷
(1)裝煤、導(dǎo)焦“二合一”係統不合理。裝煤(méi)、導焦“二合一”係統zui初的設計思想,是利用出焦過程中(zhōng)吸附在濾袋上的焦粉作為裝煤時除塵器的塗層,使裝煤過程中吸入的絮狀煙塵在(zài)過濾時吸附(fù)在塗層上,同時確保裝煤煙氣中焦(jiāo)油等粘性物質與濾袋直接接(jiē)觸而粘結堵塞濾袋。但“二合一(yī)”係統將裝煤時(shí)期的荒煤氣通過係統排放,不但不(bú)能(néng)保證布袋的通(tōng)透性,而(ér)且增加了係統的不安全性(xìng),增大了係統(tǒng)SO2、BaP的排放,而且浪費了部分煤氣(qì)。
(2)噴(pēn)吹係統效果差。噴吹係統的正常運行與否,直接影響整個係統的運行。它利用裝煤、導(dǎo)焦運行的間隙,向除塵倉(cāng)過濾布袋逐排送入高壓空氣,將吸附在過濾(lǜ)布袋上的煙塵吹落下來,同時降低(dī)係統阻(zǔ)力。由於裝煤煙氣中的焦(jiāo)油粘結(jié)焦粉,使布袋反吹效果不佳。布袋堵塞,係(xì)統運行阻力逐漸增(zēng)大,吸入空氣不足,可(kě)燃煙氣濃度過大,增大了係統放炮、爆炸的可能性。
(3)攔焦車液壓係統運行不穩定。運行環境差,高溫、高粉塵;室(shì)外設備(bèi)無防護(hù)隔熱措施,電(diàn)器元件老化失效;液壓站(zhàn)內溫度過高;頂(dǐng)杆及導套運行速度過慢,不能滿足工況要求;液壓站設(shè)計上存在(zài)一些不(bú)合理的地方,導致頂杆經常在非工作狀態(tài)下外(wài)滑。
(4)裝煤時機側荒煤氣冒煙嚴重。
三、焦爐地麵除塵站的選擇
(1)增加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻火器
為保護布袋,增加係統的安(ān)全性,在(zài)出焦煙(yān)氣被捕集到通風槽,進入(rù)除塵器之前,增加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻(zǔ)火器,降低煙氣溫度(dù),增加係統的防護功能。
(2)攔焦車液壓(yā)係統改造
采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運行速(sù)度。在液壓站油箱外增加(jiā)了液壓油站外冷卻循環係統,降低了液壓站的工作溫度。更換(huàn)了液壓控製係統的全部元件(jiàn)。針對機械限位開關觸壁失靈(líng)的現象,使用了磁接近開(kāi)關(guān)作為限位,並對室外線纜進行了防火處理。
由於工藝的不同,液壓站(zhàn)位置由爐頂改至第三軌(guǐ)外(wài)側(cè),大大降低了紅焦對液壓站的烘烤。
(3)預噴(pēn)塗、排灰、噴吹係統改造
改造(zào)後裝(zhuāng)煤煙氣不再進入地麵站,因此預噴塗係統失去(qù)作用,預(yù)噴塗係統所存在的問題都不存在了(le)。脈衝噴(pēn)吹閥采用了進口產品,增大了壓(yā)縮空氣管徑,提高了噴吹設備的工作(zuò)穩定性,改善了噴吹效果。箱體雙層排灰閥電磁閥全部采用進口產品,在試運(yùn)行期間工作穩(wěn)定。將原粉(fěn)噴塗料改為導焦粉(fěn)噴塗,采用雙管路多點噴塗,在原有一條噴吹管路的基礎上新增一條噴吹管路。依靠(kào)出焦風機高速時產生的負壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進行混(hún)合,增加灰粉的流動性,以利(lì)於下灰(huī)。通過實際(jì)運行,效果比較明顯,下灰口處(chù)基本無積灰現象,灰(huī)料能夠徹底地排到刮板機內,保證了可燃物(wù)快速(sù)排到倉外,抑製了(le)碳在倉內發生(shēng)氧化反應,消除了倉內著火的可能性。
(4)增設獨(dú)立裝煤除塵裝置(zhì)
裝煤除塵裝置(zhì)主要由除(chú)塵器本體、頂部脈衝噴吹裝置、聲波清灰裝置、雙(shuāng)層排灰閥、保溫加熱裝置組成。這套除塵器的(de)灰料助卸采用了新(xīn)型的超聲波清灰裝置,能夠(gòu)有效地清除(chú)布袋及倉內壁表麵的灰料。增加了汽(qì)水換熱裝置,在除塵倉外表進行了保溫處理,用熱水介質對除塵器進行保溫(wēn)處(chù)理,避免了含水量較高的裝煤(méi)煙氣在除塵倉內析(xī)出(chū)水分,防止煙灰在倉內板結(jié),增強了煙灰的流動性。
(5)新增集中(zhōng)潤滑係統
地(dì)麵除塵站加油點(diǎn)眾多,除個別加油(yóu)點外,采用人工加(jiā)油效率低(dī),操作不便,所以地(dì)麵站采用了集中潤(rùn)滑方式(shì),對絕大多(duō)數潤滑點進行集中加油。主要包括雙層排灰閥閥杆兩端軸承,刮板機前後鏈輪兩端軸承共88個潤滑點。運(yùn)行期間各加油點出油均勻,潤滑良好(hǎo),保障了(le)設備的穩定運行(háng)。
(6)新增實時監控係統 [2]
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