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焦化廠地麵站除塵器
工藝流程
焦爐在裝煤和出焦過程中,在裝煤孔和出焦處產生大量的高溫陣發(fā)性煙塵,煙氣中主要汙染物(wù)有粉塵、苯可溶物、苯並(bìng)芘(pí)等,其(qí)中苯並芘是強致 癌(ái)物質,嚴重汙染環境,危害工人和居民的(de)身體健(jiàn)康,焦爐地麵除塵站是主(zhǔ)要控製煙(yān)塵飛揚擴散,解除有害(hài)物質對人類危害的重要設備。焦爐地麵除塵站分為裝煤除塵和出焦除塵兩個(gè)部分(fèn)。
1、出焦除塵治理部分:焦炭經推焦車推出焦(jiāo)爐時產生大量煙塵,經過吸氣罩在負壓作用下將煙塵收集(jí)起來,送入集塵管道,經冷卻器對煙塵(chén)進行冷卻並去除火焰後進入布袋(dài)除塵器,經除塵器處(chù)理後,幹淨的氣體進入大氣。
2、裝煤煙(yān)塵(chén)治理部分,裝煤煙塵治理難點在於裝煤時,產生的煙塵很輕且粘性很大(dà),如果處理不當,整個係統不能正常工作。裝煤時煤餅被推(tuī)入碳(tàn)化室,爐頭(tóu)產生的煙塵被(bèi)大爐門密封在碳化室內,上部殘餘煙塵進入負壓狀態集氣罩,經導煙燃燒車充分燃燒後進(jìn)入地麵除塵(chén)站。裝煤時爐頂放散孔產生大(dà)量的粉性煙塵進入導煙燃燒車,1000攝氏度狀態(tài)下燃燒去除苯並芘等粘性有害物質,燃燒後,殘餘煙塵進入地麵站除塵站處理(lǐ),煙氣首先進入粘性煙塵吸附裝置,進一(yī)步去除粘性殘存物質,進入預處理(lǐ)器結合預噴塗使煙塵比重增加,使(shǐ)之沉降,保護布袋,經布袋除塵器處理幹淨,達標後排入大氣。沉降後的粉塵經刮板機收(shōu)集。為防止粉塵二次汙染,經加濕卸灰機加濕後外運。至此,一(yī)次出焦和裝煤的除塵工藝完成。
除塵站的選擇
複熱式廢氣循環、側裝煤搗固焦爐搗固式焦爐,裝煤時煤餅進入炭化室對內部氣體有一(yī)定的擠(jǐ)壓作用,由於煤餅與爐牆之間存有間隙,煙塵逸出麵積(jī)大(dà),使爐頂吸塵孔排出的煙氣十分猛烈,而(ér)且劇烈燃燒。因為沒有高壓氨水噴淋裝置,所以處理這種煙(yān)氣的難度較大。
一(yī)、傳統“二合一”地麵除(chú)塵站(zhàn)狀況
傳統的地麵除塵(chén)站采用的是裝煤導(dǎo)焦"二合一"除塵設備。但該係(xì)統(tǒng)比較適合頂裝(zhuāng)煤焦(jiāo)爐,且係統存在很(hěn)多問題:排(pái)灰(huī)不(bú)暢,預噴塗、噴吹(chuī)裝置失靈,防爆板經常爆(bào)裂,除塵布袋多次著火,室外切換設備(bèi)失(shī)靈等。
二、裝煤導焦除塵(chén)係統主要設備運行缺陷
(1)裝煤(méi)、導焦“二合一”係統不合理。裝煤、導(dǎo)焦“二合一(yī)”係統(tǒng)zui初的設計思想,是利用出焦過程中吸附在濾袋上的焦粉作為裝煤時除塵器的塗層,使裝煤過(guò)程中(zhōng)吸入的絮狀煙塵在過濾時吸附在塗層上,同時確保裝(zhuāng)煤煙氣中焦油等粘性物質(zhì)與濾袋直接接(jiē)觸而粘(zhān)結堵塞濾袋。但“二合一”係統將裝煤時期的荒煤氣通(tōng)過係(xì)統排放,不但不能保證布袋的通透(tòu)性(xìng),而且增加了係統的不(bú)安全性(xìng),增大了係統SO2、BaP的排放,而且浪費了部分煤氣。
(2)噴吹係統(tǒng)效果差(chà)。噴吹係統(tǒng)的正常運(yùn)行與否,直(zhí)接影(yǐng)響整個係統的運行。它利用裝(zhuāng)煤、導焦(jiāo)運行的間隙,向除塵倉過濾布袋(dài)逐排送入高(gāo)壓空氣,將吸附在過濾布袋上的煙塵吹落(luò)下來,同(tóng)時降低係統阻力。由於裝煤煙氣中的焦油粘結焦粉,使布袋反吹效果不(bú)佳。布袋堵塞,係統運行阻力逐漸增大,吸入空(kōng)氣不足,可燃煙氣濃度過大,增大了係統放炮、爆炸(zhà)的可能性。
(3)攔焦車(chē)液壓係統運行不穩定。運行(háng)環境差,高溫、高粉塵;室外設備無防護隔熱措施(shī),電器(qì)元件老(lǎo)化失效;液壓站內溫度過高;頂杆及導套運行速度過慢(màn),不能滿足工況要求;液(yè)壓站設計上存在一(yī)些不合理的地方,導致頂杆(gǎn)經常在(zài)非工作狀態下外滑。
(4)裝煤(méi)時機側(cè)荒煤氣冒煙嚴重。
三、焦爐(lú)地麵除塵(chén)站的(de)選擇
(1)增加陣發性(xìng)高溫煙氣冷(lěng)卻(què)分離阻(zǔ)火器(qì)
為(wéi)保護布袋(dài),增(zēng)加係統的安全性(xìng),在出焦煙氣被捕集到通風槽,進入除塵器之前,增加陣發性高溫(wēn)煙氣冷(lěng)卻分(fèn)離阻火器,降低煙氣溫度,增加係統的防護功能。
(2)攔焦車液壓係統改造
采用了大通徑電(diàn)磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運行速度。在(zài)液壓站油箱外(wài)增加了液壓油站外冷卻循環係統(tǒng),降(jiàng)低了液壓(yā)站的(de)工作溫度。更換了(le)液壓控製係統的全部元(yuán)件。針對機械限位開關觸壁失(shī)靈的現象,使用了磁接近開關作為限位,並對室外線纜進行了(le)防火處理。
由於工藝的不同,液壓(yā)站位置由爐頂改(gǎi)至第三軌外側,大(dà)大降低(dī)了紅焦對(duì)液壓站的烘烤。
(3)預噴塗、排灰(huī)、噴吹係統改造
改造後裝煤煙氣(qì)不再進入地麵站(zhàn),因此預噴(pēn)塗係統失去作用,預噴塗係統所存在的問題都不(bú)存(cún)在了。脈衝噴吹閥采(cǎi)用了進口產品,增大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹(chuī)設備的工(gōng)作穩定性,改善了噴吹效果。箱體雙層排灰閥電磁閥全部采用進(jìn)口產品,在試運行期(qī)間工作穩定。將原粉噴塗料改為導(dǎo)焦粉噴塗,采用雙管路多點噴塗,在原有一條噴吹管路的基礎(chǔ)上新增一條噴吹管路。依靠(kào)出焦風機高速時產生的負壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進行混合,增加灰粉的流動性,以利於下灰。通過實際運(yùn)行,效果比較明顯,下(xià)灰口處基本無積灰現象,灰料能夠徹底地排到刮板(bǎn)機內,保證了(le)可燃物快速排到倉(cāng)外,抑製了碳在倉內發生氧化反應,消除(chú)了倉內著(zhe)火的可(kě)能性。
(4)增設(shè)獨立裝煤除塵裝置
裝煤除塵裝置主要(yào)由除塵器本體、頂部脈衝噴吹裝置、聲波清灰裝置、雙層排灰(huī)閥、保溫加(jiā)熱(rè)裝置組成。這套除塵器的灰料助卸采用了(le)新型的超聲波清(qīng)灰裝置,能夠有效地(dì)清除布袋(dài)及倉內壁表麵(miàn)的灰料。增加了汽水換熱裝置,在(zài)除塵倉外表(biǎo)進行了保溫處理,用熱水介質對除塵器進行保溫處理,避免了含水量較高的裝煤煙氣在除塵倉內析出水分,防止煙灰在倉內板結,增強了煙灰的(de)流動性。
(5)新增集中潤滑係統
地麵除塵站加油點眾多,除個別加油點外,采用人工(gōng)加油效率低,操作不便,所以地麵站采用了集中潤滑方式,對絕大多數潤滑點進行集中加油。主要包括雙層排灰閥閥杆兩端軸承,刮板(bǎn)機前後鏈輪兩端軸承共88個潤(rùn)滑點。運行期間各加(jiā)油點出油均勻,潤(rùn)滑良好,保障了設備的穩定運(yùn)行。
(6)新增實時監控(kòng)係統

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