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高爐礦槽除塵器(qì)以(yǐ)長袋低壓脈(mò)衝袋式除(chú)塵器為基礎,結(jié)合高爐煤氣得特點,對除塵器采取了耐壓、防爆等(děng)必要的(de)青年犬措施,同時(shí)對脈衝清灰(huī)起(qǐ)源做必要的脫水脫油處理,控製技(jì)術采用PLC微機(jī)控製。將經過重力除塵的半淨煤氣引入布袋箱體內(nèi),煤氣經過玻璃纖維刺氈濾袋過濾,將半淨煤氣中的微粒灰塵除掉(diào),使煤氣中的含塵量降(jiàng)到10mg/Nm3以下,且通過布袋反吹、放灰將灰塵(chén)收集利用的工藝流程(chéng)。具有除(chú)塵效率高、安全性能好,控製維護方便,占地麵積小(xiǎo)等特點。
礦膠帶的下料口處的密封膠帶用托輪和壓(yā)輪(lún)固定在側卸移動式卸礦小車上,在考慮高爐(lú)礦槽係(xì)統的除(chú)塵時,隻(zhī)注重解決礦槽槽下的除塵,而(ér)疏忽了礦槽槽(cáo)上移(yí)動式膠帶卸礦時(shí)的粉塵汙染(rǎn)。
多年來,高爐礦槽槽上移動卸料小車卸料時產(chǎn)生的揚塵治理問題(tí)一直是一個難題,對周(zhōu)圍的環境造成較大影響。目前(qián),國內還沒有很好的治理手段。在(zài)馬鋼港務(wù)原(yuán)料總廠老區1#、2#高爐槽上移動卸料小車的除塵采(cǎi)用的是通風槽除塵,通風槽除塵不但占用的(de)空間很大,且∏形密封皮帶運行(háng)中易跑偏,影響小車卸料,除塵效(xiào)果也(yě)不理想。在馬(mǎ)鋼新區建(jiàn)設過程(chéng)中,我廠對A、B礦槽槽上卸料小車的除塵問題非常關注,並對以前使用(yòng)的幾(jǐ)種除塵形式進行比較,選用了一種(zhǒng)新型的(de)除塵(chén)裝置。

高爐(lú)礦槽除塵器原設計除塵試運行情況及原因分(fèn)析
原設計計(jì)除塵及試運行情況:新區A、B礦槽槽上與工程同時設計的是一種新的除塵模式——移動式通(tōng)風淨化除塵機組(zǔ):即在每條卸料係統配套2台除塵裝置,與卸料小車同步運行,實現對卸料小車卸料揚塵的跟蹤動態除塵,除塵(chén)裝置的動力來自卸料小車。每台(tái)除塵器的處理能力為7850m3/h,過濾麵積為84m2,每台除塵器控製一側的下料口(kǒu)。由於高爐礦槽槽上移動(dòng)小車下料時的揚塵的治理問題一(yī)直是一個難題,因此在工(gōng)程建設初期,為避免造成不(bú)必(bì)要的(de)浪費(fèi),就(jiù)要求設備廠(chǎng)家先製造(zào)和安(ān)裝了一(yī)台做試驗,結果除塵效果不盡人意(yì)。
高爐礦槽除塵器原因分析
(1)對設計風量進行論證。由於每個高爐礦槽(cáo)有24個礦槽,槽容小的為(wéi)580m3,大的為720 m3,且礦槽的槽口是相通的,除塵器的處理能力7850m3/h,除去風量損耗,吸塵口幾乎沒有什麽吸力,除塵效果較差。
(2)對(duì)氣流的通暢進行分析(xī):除塵器灰鬥采用雙(shuāng)灰鬥形式,含塵氣體的進口又設在灰鬥中部,導致氣(qì)流組織(zhī)不順而存在短路現(xiàn)象;除塵器(qì)灰鬥處的重錘式卸(xiè)灰閥密封不嚴,在負壓的影響下氣流從卸灰口直接進入除(chú)塵器內部,灰鬥存不下灰,反而造(zào)成二次(cì)揚塵。另一方麵(miàn),除塵器的清(qīng)灰控(kòng)製與卸料小(xiǎo)車卸料(liào)同時(shí)間,破壞了氣流組織。
(3)每個礦槽都有三條(tiáo)加料係統,由於礦槽的槽口是相通的,且三條係統不可能在同一位置加料,當一條係統在加(jiā)料時,粉塵從相鄰的槽口排出。
(4)吸塵口密封不夠嚴密,且密封材料損壞(huài)嚴重,漏風(fēng)率高,導致吸塵(chén)口風量很小。
高(gāo)爐(lú)礦槽除塵器改造方案
(1)將每條卸料係統的兩台(tái)除塵裝置(zhì)改成一(yī)台,除塵器的處(chù)理風量增(zēng)加到40000m3/h,將設備放置在重型卸料(liào)車(chē)延長的平台上(平(píng)台(tái)與車架用銷(xiāo)子連接)。
(2)含塵氣體的進口設(shè)在除塵器箱(xiāng)體的前中部,氣體的出口社在除塵器箱體的後中部;采(cǎi)用螺旋機輸灰,星型卸灰閥排灰;除塵器的清灰控製與小車卸料時間錯開,即小車卸(xiè)料時除塵器不清(qīng)灰,小車(chē)卸料結束(shù)後再開始清灰(huī)。
(3)完善吸塵(chén)罩與吸塵關間的連接和密(mì)封,減少吸塵係統的漏風,將原密封材料改為耐磨材料,同時將吸(xī)塵口長度改為1米(原長度為1.5米),使風量更為集中(zhōng)。
(4)由於K係(xì)統每次隻有一側卸料,為使風(fēng)量大化利(lì)用,在風管上增加手動閥門,不下(xià)料的一側及時關閉。
(5)對電器櫃進行防塵處理,減少電器故障。
(6)重新修訂操作規(guī)程:要求礦(kuàng)槽上無論哪條係統生產,其相鄰係統隻(zhī)要不生(shēng)產,必須與(yǔ)生產的係統處(chù)於同一位置,並開啟除塵係統,控製粉塵從相鄰的槽口排出。
高爐礦槽除塵器存在問題
(1)每個礦槽都有三條加料係統,由於礦槽的槽口是(shì)相通的,且三條係統不可能在(zài)同一位置加料,當三條(tiáo)係統或兩條係統同時加料時,相鄰槽口粉塵溢出還是無法控製。
(2)由於球團和幹熄焦(jiāo)的粉塵相當大,所(suǒ)以還存在除塵器的風量不能滿足的問題,由於槽上的(de)加料(liào)係(xì)統不可能改造,如果除塵器的風量(liàng)繼續加大(dà),加料(liào)係統設備的承受能力不能滿足。
(3)設備維護保養難(nán)度較大,空壓機過濾器更換頻繁。
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