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在石灰爐爐氣淨化係統中的應用
添加時間:2020-08-08
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氧化鋁廠有機械化豎式石灰爐5座,爐(lú)氣中二(èr)氧化碳為氧(yǎng)化鋁生產所需。傳統的石灰 爐爐氣淨化工藝為濕式除(chú)塵降溫,即爐氣先(xiān)經填料洗滌塔降溫和粗除塵後,再經濕式管 式(shì)電(diàn)除塵器淨(jìng)化,然後由螺杆壓(yā)縮機輸往所需處。國內廠家都采用(yòng)此種二氧化碳淨(jìng)化工 藝,20世紀90年代末,隨著氧化(huà)鋁產品品種的不(bú)斷開發(fā),對二氧化碳的氣體(tǐ)質量要求越 來越髙,特別是對瑪瑙填(tián)料氫氧化鋁等深加工產品,很難滿足生產要求。主要存在問題 如下。

(1) 二氧化碳氣體含塵(chén)量過髙按(àn)生(shēng)產(chǎn)工藝要求,淨(jìng)化後二氧化碳氣體含塵童應低 於lOmg/m3(標(biāo)),但此(cǐ)指標一直未能達到(dào),一般在30mg/m3 (標〉左右,嚴重影響化學(xué) 品氧化鋁產品(pǐn)質量。同時由於含塵量較髙,進人蠔杆壓縮機的粉塵量達到15kg/d天(tiān)左 右,致(zhì)使壓縮機轉子磨損嚴重,潤滑油耗(hào)量較大,壓縮機輸送能力降低,同時轉子更換 頻繁,增加(jiā)備件費用。

(2)淨化(huà)係統壓力損失高由於填料洗滌塔本身的粗力高達7000Pa左右,致使石灰爐爐 頂至壓縮機人口壓力損失高達12000Pa,阻礙了二氧化碳氣體的順利輸送,並使電耗增加。

鑒於以上(shàng)情況,為了提高二氧化碳氣(qì)體(tǐ)質量和供應能(néng)力,對石灰爐爐氣淨化係統進行技術 改造(zào)是生產需要。

1.爐氣主要參數

(1)爐氣成分(fèn)見表11-35。

爐(lú)氣成分

(2)爐氣含塵量 1.5~2.58/«113(標)。

(3)粉塵(chén)主要成分Si02、CaO, C等,

(4)爐氣(qì)溫度正(zhèng)常時:115?2501C;少(shǎo)數時間(jiān):160?1901C,

2.改造前淨化工藝及(jí)淨化效果

(1)淨化工藝流程見圖11-35。

(2)淨化效果爐氣含塵量26?47mg/m3 (標);係統壓力損失12000Pa左右。

3.利用低(dī)壓脈衝袋式除塵技術淨化石灰爐爐氣工藝

將(jiāng)原濕式(shì)除塵工藝改為袋式除(chú)塵幹法淨化(huà)工藝,流程見圖11-36。

將原濕式除塵工藝改為袋式除塵幹法淨化工藝

拆(chāi)除原濕式電除塵器,保留原5台填料洗滌塔外殼(ké),拆除內部格子篩(shāi),將其改造成噴淋降 溫塔(tǎ)。5台石灰爐的爐氣分別由管道連接至匯集後進人袋式除塵器淨化,淨化後分至5台噴淋

降溫塔,溫度降至45TC以下(xià),匯集進人縹杆壓縮機人口總管,由(yóu)螺旋杆壓縮機送往所需處。

4.袋(dài)式除塵器的型式和濾袋材質

采用低壓(yā)脈衝袋式除塵器,具有除塵效率高,清灰(huī)能力強,阻力低,占地少,故(gù)障率低等 特點。濾袋材質為聚四氟乙烯覆(fù)膜諾梅克斯針刺氈濾料•

袋式除塵器(qì)主(zhǔ)要(yào)技術參(cān)數如下表所列:

袋式除塵器主要技術參(cān)數

5.運行效果

石灰爐爐氣淨化係(xì)統改造完成,運行良好,運行三年半更(gèng)換一次(cì)濾袋。連續三年進行測 試,測試結果如表11-36所列。

測(cè)試結果

從測試結果看,淨化後爐氣含(hán)塵濃(nóng)度小於10mg/m3 (標),除塵器阻(zǔ)力小於1800Pa,濾袋(dài) 壽命大於2年,滿足(zú)了氧化鋁生產的需要。同時,一方麵由於進(jìn)人蠟(là)杆壓縮機爐氣含塵置降 低,螵杆轉子壽命延長(zhǎng),潤滑油用量減少,降低設(shè)備(bèi)被檢和運行費用;另一(yī)方麵石灰爐爐頂至 壓(yā)縮機人口壓力損失由改造前高達(dá)12000Pa降低到目前9000Pa,係統阻力降低3000Pa左右, 螺杆壓縮機供氣量增(zēng)加,達到了預(yù)期效(xiào)果。

6.運行評價

(1)利用袋式除塵器淨化石(shí)灰爐爐氣,袋式除塵器運(yùn)行穩定可靠,特別(bié)是作(zuò)為氧化鋁生產 係統(tǒng)中的生產設備,使用維護方便,能夠滿足氧化鋁生產的需要。

(2)選用諾梅克斯覆膜針刺氈濾料,雖然價格較貴,但由於是表麵過(guò)濾,運行阻力明顯降 低,過濾風速也能提高,濾袋壽命3年以上,且能適應1501C左右(yòu)髙溫,係統可靠性大大增(zēng) 強,爐氣含塵濃度能保證在10mg/m3(標(biāo))以下.

(3)該係統經過3年多的運行表明,無論(lùn)從淨化係統的技術

布袋除塵器


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