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一(yī)種提高單機脈衝袋式除塵器效率的簡易方法
1 單機脈衝袋(dài)式除塵器及其工作原理
我公司是一家設計年產水泥110萬(wàn)t的水泥粉 磨站企業,目前擁有兩條水泥粉磨生產線。從原料進廠到水泥出廠所有環(huán)節的揚塵點均采用脈衝袋式除塵器進行粉塵捕集。
所用袋式除塵器有三類,即單機(jī)脈衝袋式除塵器、氣箱式脈衝袋式除(chú)塵器、回轉噴 吹式袋式除塵(chén)器。其中鑒於單機脈衝袋式除塵器體 積小、除塵效率高、安裝方便(biàn),被大量應用到原料輸送(sòng)、配料、水泥發貨等揚(yáng)塵(chén)點位置。
單機脈衝袋式除(chú)塵器的主要組成有:箱(xiāng)體部分 (花板、濾袋、骨架)、灰鬥部分(灰鬥、檢查(chá)門)、排灰機構(gòu)(翻板閥、分隔(gé)輪,常見為翻板閥(fá))、進出(chū)風管道、脈衝清灰裝置(氣包、電磁閥、脈衝閥、噴吹管道)、壓縮(suō)氣源和風機(jī),其除塵原理見圖1。

風機啟動,含塵氣體(tǐ)由進風口進入圖1除塵器下箱體,通過布風板布風,含塵氣體以外濾方式通過濾袋過濾成潔(jié)淨氣體,由氣室通(tōng)過風機(jī)排(pái)出。風機啟動過濾(lǜ)一定時間後,脈衝控(kòng)製儀啟動清灰程序,由第yi排濾袋開始間隔一段時間依次向後(hòu)進行清灰。清灰時,氣包中(zhōng)壓力約為0.4 - 0.7 MPa的高壓氣體經過脈衝(chōng)閥形成高速氣體由噴吹上的噴吹孔進入濾袋內部進行清灰(huī)。整個(gè)清灰過程為在(zài)線清灰方式, 即過濾(lǜ)和清灰同時進行。
2 運行中存在(zài)的問題
單(dān)機脈衝袋(dài)式除塵器由於其清灰方式屬於在線(xiàn) 清灰方(fāng)式,且出廠設置均為依次噴吹清灰,在使用中 發現存在如(rú)下問題(tí):
(1)初次安裝能很好地解決物料轉運揚塵,但對物料變化不能適應,當隨著轉運物料 中含粉量增加(jiā),其除塵效果有明顯變差趨勢;
(2)除塵器長期使用(yòng)後內部(bù)清(qīng)灰效果(guǒ)變差,壓差增大,吸風罩時常出現正壓,現場冒灰;
(3)由於采用的是在線 依次噴吹清灰方式(shì),在第yi排濾袋清(qīng)灰後清理第二排濾(lǜ)袋時,第二排濾袋清理下來的粉塵將會重新吸 附到第yi排濾袋上,造成清灰效果差。
3 技(jì)改措(cuò)施(shī)及(jí)效果
經過現場觀察並參考氣箱式脈衝除塵器的離線 清灰方式,對單機(jī)脈衝袋式除(chú)塵器的(de)清灰次序進行了調整。以型號為HMCl28的單機脈衝袋式除塵(chén)器 為例(該除塵器(qì)擁(yōng)有16隻(zhī)脈衝閥,濾袋128隻,8隻 一排共(gòng)計16排),調整前為依次振打噴吹,調整後每 次(cì)噴吹時中間間隔2排濾袋進行,將(jiāng)原在線清灰變 成半離線清灰。另外,脈衝振打周期原則(zé)上≤ 240 s,每次振打時間(jiān)調整(zhěng)為18 s(具(jù)體(tǐ)視除塵器效果 進行調整)。
改進後,使得單機脈(mò)衝袋式除(chú)塵器的除塵效率得到了(le)大幅提高,一定程度上能適應粉(fěn)塵濃(nóng)度變化需求;而且該技改僅需(xū)通過脈衝(chōng)控製(zhì)儀對除塵器脈衝清灰次序及清灰間隔時間進行調整,整個(gè)技改簡便易行,不增加任何成本。


