聯係我們
18903178757
- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮(zhèn)開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
焦化廠焦爐地麵除塵站簡(jiǎn)介介紹
工藝流程
焦爐在裝煤和出焦過程(chéng)中,在裝煤孔和出焦處(chù)產生大量的高溫陣發性煙塵,煙(yān)氣中主要汙染物有粉塵、苯可溶(róng)物、苯並芘(pí)等(děng),其中苯並芘是(shì)強致 癌物質,嚴重汙染環境,危害工人(rén)和居民的(de)身(shēn)體健康,焦化(huà)廠焦爐地麵除塵站(zhàn)是主要控製煙塵飛揚擴(kuò)散,解除有害物質對人類危害的重要設備。焦爐地麵除塵站分為裝煤除塵和出焦除塵兩個部(bù)分。
1、出焦除塵治理部分(fèn):焦炭經推焦車推出焦爐時產生大量煙塵,經過吸氣罩在負(fù)壓作用下將煙塵收集起來(lái),送入集(jí)塵管道,經冷卻器對煙塵進行冷卻並去除火焰後(hòu)進入(rù)布(bù)袋除塵器,經(jīng)除塵器處理後,幹淨的氣體(tǐ)進入大氣。
2、裝(zhuāng)煤煙塵治理(lǐ)部分,裝煤(méi)煙塵治理難點在於裝煤時,產生的煙塵很輕且粘性很大,如果處理不當,整個係統不能正常工作。裝煤時煤(méi)餅被推入碳化室,爐頭產生的煙塵被大爐門密封在碳(tàn)化(huà)室(shì)內,上部殘餘煙塵進入負壓狀態集氣(qì)罩,經導(dǎo)煙燃燒車充分燃燒後進入地麵除塵站。裝煤(méi)時爐(lú)頂放散孔產生(shēng)大量的粉性煙塵進入導煙燃燒車,1000攝氏度(dù)狀態下燃燒去除苯並芘等(děng)粘性(xìng)有害物質,燃燒後,殘餘煙塵進入地麵站(zhàn)除塵站處(chù)理,煙氣首先進入(rù)粘(zhān)性煙塵吸附裝置,進一步去除粘性殘存物(wù)質,進入預處理器結合預噴塗使煙塵比(bǐ)重增加,使之沉降,保護布袋,經布袋除塵(chén)器處理(lǐ)幹淨,達(dá)標後(hòu)排入大氣。沉降後的粉塵經刮(guā)板機收集。為防止粉塵二次汙染,經加濕卸(xiè)灰機加濕後(hòu)外運。至此,一次出(chū)焦和裝煤的除塵工藝(yì)完成。
除(chú)塵站的選擇
複熱式廢氣循(xún)環、側裝煤搗固焦爐搗(dǎo)固式焦爐,裝煤時煤餅進(jìn)入(rù)炭(tàn)化室對內部氣體有一定的擠壓作用,由於煤(méi)餅與(yǔ)爐牆之間存有間隙(xì),煙塵逸出麵積大,使爐頂吸塵孔排出的(de)煙(yān)氣十分猛烈,而且劇烈燃燒。因為沒有高壓氨水噴淋裝置,所以處理這種煙氣(qì)的難度較大。
一、傳統(tǒng)“二合一”地麵(miàn)除塵站狀況
傳統的(de)地麵除塵站采用(yòng)的是裝煤(méi)導焦(jiāo)"二合一"除塵設備。但(dàn)該係統比較適合頂裝煤焦爐,且係統(tǒng)存在很多(duō)問題:排灰不暢,預噴(pēn)塗、噴吹裝置失靈,防爆板經常爆裂,除塵布袋多次著火,室外切(qiē)換設備失靈等。
二、裝煤導焦除塵係統主要設備運行缺陷
(1)裝(zhuāng)煤、導焦“二合一”係統不合理。裝煤、導焦“二合一”係(xì)統zui初的設計思想,是利用出焦過程中吸附(fù)在濾袋上的焦粉作為(wéi)裝煤時除塵器(qì)的塗層,使裝煤(méi)過程中吸入的絮狀煙塵在過濾時吸附在塗層上,同時確保裝煤煙氣中(zhōng)焦油等粘性物(wù)質與濾袋直接接觸而粘結堵塞濾袋。但“二合一”係統將裝煤時期的荒煤氣通(tōng)過係統排放,不但不能保證布袋的通透性,而且增加了係統的不安全性,增大了係統SO2、BaP的排放,而且浪費(fèi)了部分煤氣。
(2)噴吹係(xì)統效果差。噴吹係統的正常運行與否,直接影響整個係統的運行。它利用裝煤、導焦運行的(de)間隙,向除塵倉過(guò)濾布袋逐排送入高壓(yā)空氣,將吸附在過濾布袋上的煙塵吹落下來,同時降低(dī)係統阻(zǔ)力。由於裝煤煙氣中的焦(jiāo)油粘結焦(jiāo)粉,使布袋反吹效果不佳。布袋堵塞(sāi),係統運行阻力逐漸增(zēng)大,吸入空氣不足,可燃煙氣濃度過大(dà),增大了係(xì)統放炮、爆炸的可能性。
(3)攔焦車液壓(yā)係統運行不(bú)穩定。運行(háng)環境差,高(gāo)溫、高粉塵;室外設備無防護隔熱措施,電器元件老化失效;液壓站內溫度過高;頂杆及導套運(yùn)行速度過慢,不能(néng)滿足工況要求(qiú);液壓站設計上存在一些不合(hé)理的地方,導致頂杆(gǎn)經常在非工作狀態(tài)下外滑。
(4)裝煤(méi)時機(jī)側荒煤氣冒煙嚴重。
三(sān)、焦爐地麵除塵站的選擇
(1)增(zēng)加陣發性高溫煙氣冷卻分離(lí)阻火器
為(wéi)保護(hù)布袋,增加係統的安全(quán)性,在出焦(jiāo)煙氣被(bèi)捕集到通風槽,進入除塵器(qì)之前,增加陣發性高溫煙氣冷(lěng)卻(què)分(fèn)離阻火器(qì),降低煙氣溫(wēn)度,增加係統的防護(hù)功能。
(2)攔焦車液壓(yā)係統改造(zào)
采(cǎi)用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高(gāo)了液壓缸(gāng)的運行(háng)速度。在液壓站油箱外增加了液(yè)壓油站外冷卻循環係統,降低了液(yè)壓站的工作溫度。更換了液壓控製係統的全部元件。針對機械限位(wèi)開關觸壁失靈的現象,使(shǐ)用了磁接近開關作為限(xiàn)位,並對室外線纜進行了防(fáng)火(huǒ)處理(lǐ)。
由於工藝的不同,液壓站位置由爐頂改至第三軌外側,大大降低了紅焦對液(yè)壓站的烘烤。
(3)預噴塗、排灰、噴吹係統改造
改造後裝(zhuāng)煤煙氣不再進入地麵站,因此預噴塗係統失去(qù)作用,預噴塗係統(tǒng)所存在的問題(tí)都不存在了。脈衝噴吹閥(fá)采用了進口產品,增大了(le)壓縮空氣管徑,提(tí)高了噴(pēn)吹設備的工作穩定性,改善了噴吹效果(guǒ)。箱體雙層排灰閥電(diàn)磁閥(fá)全部采用進口產品,在試運行期間工作穩定。將原(yuán)粉噴塗料改為導焦粉噴塗,采(cǎi)用雙管路多點(diǎn)噴(pēn)塗,在原有一條噴吹管路的基礎上新(xīn)增(zēng)一條噴吹管路。依靠出焦風機高速時產生的負壓,將焦粉(fěn)吸至裝煤除塵倉(cāng)的下灰(huī)口(kǒu)處與裝煤灰粉進行混合,增加灰粉的流動性,以利於下灰。通過實際運行,效果比較明(míng)顯,下(xià)灰口處(chù)基本無積灰現象,灰料(liào)能(néng)夠徹底地排到刮(guā)板機內,保證了可燃物快速排到倉外,抑製了碳在倉內發生氧化反(fǎn)應(yīng),消除了倉內著火的可能性。
(4)增設獨立裝煤除塵裝置
裝煤除塵裝置主要由除塵器本體、頂部脈衝噴吹(chuī)裝置、聲波(bō)清灰裝置、雙層排灰閥、保(bǎo)溫加熱裝置組成。這套除塵器的灰料助卸采用了新型(xíng)的超聲波清灰裝置,能(néng)夠有效地清(qīng)除布袋及倉內壁表麵的灰料。增加了汽水換熱裝置,在除塵倉外表(biǎo)進(jìn)行了保(bǎo)溫處理(lǐ),用熱水(shuǐ)介質(zhì)對除塵器進行保溫處理,避免了含水量較高的(de)裝煤煙氣在(zài)除(chú)塵倉內析出水分,防止煙灰在倉內板結(jié),增強了煙灰的流動性。
(5)新增集中潤滑係統
地麵除塵站加油點眾多,除個別加油(yóu)點外,采用人工(gōng)加油效率低,操作不便,所以地麵站采(cǎi)用了集中潤滑方式,對絕大多數潤滑點進行集(jí)中加油。主要包括(kuò)雙層排灰閥閥(fá)杆兩端軸承,刮板機前後鏈輪兩端軸承共88個潤滑點。運行期間(jiān)各加油點出油均勻,潤滑良好,保障了設備的穩定運行。
(6)新增實時監控(kòng)係統 [2]

上一篇:布(bù)袋除塵器的工作原理
下(xià)一篇:焦化廠焦爐爐頭煙除塵地(dì)麵站(zhàn)組成及特色

