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電袋複合式除塵器在煤泥混燒CFB上的(de)應用與研究(jiū)
添加時間:2017-08-13
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電袋複合式除塵器在煤泥混燒CFB上的應用與研究

摘要]針對《山東省區域性(xìng)大氣汙染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)提出的2017年1月1日起,大氣顆粒物高允許排放濃度限值為(wéi)20 mg/Nm3的要求,采用電袋複(fù)合式除塵器,降低煙塵排放(fàng)濃度,確保煙塵穩定達(dá)標排放。

南(nán)屯電(diàn)力分公司4#、5#鍋(guō)爐(lú)均為220t/h煤泥、洗(xǐ)中(zhōng)煤混燒的循環流化床鍋爐(簡稱CFB)。除(chú)塵方(fāng)式為靜電除塵(chén),分別(bié)於(yú)2002年2月、2004年4月投產(chǎn)。由於運行(háng)時間較長,除塵設備已經老化,效率下降。隨著鍋(guō)爐煤泥摻燒量的逐步加大(dà),飛灰量增大,灰的成分也發(fā)生了變化,飛灰的比電阻隨之增高,煙塵排(pái)放濃度偏高。根據環保文件要求,在2013年9月1日煙氣排(pái)放標準應達到30mg/Nm3,2017年1月1日(rì)必須(xū)達到20mg/Nm3。現有除塵係統遠遠達不到標準要求。為改善周邊環境,實現(xiàn)達標排放,經研究,將兩台鍋爐(lú)的(de)靜電(diàn)除(chú)塵器改造為電袋複合除塵器。

一、電袋複合除塵方式的技術優勢

1.除塵機理由(yóu)於在電袋複合式除塵器中,煙氣先通過電除塵區後再緩(huǎn)慢進入後(hòu)級(jí)布袋除塵(chén)區,布袋除塵區捕集的粉塵量僅有入口的1/4。這(zhè)樣濾袋的粉塵負荷量大大降低,清灰周期得以大幅度延長;粉塵經(jīng)過電(diàn)除塵區電離荷電,粉塵的荷電提高了粉塵(chén)在(zài)濾袋上的過濾特(tè)性,即濾袋(dài)的透(tòu)氣性能(néng)、清灰性能方麵得到大大的改(gǎi)善。合理運用(yòng)電除塵(chén)器和布袋除塵器各自(zì)的除塵優點,以及兩者相結合產生新(xīn)的功能(néng),能充分克服電除塵和布袋除塵的除塵缺(quē)點。

2.運行阻力低,濾袋(dài)清灰周期時間長,具有節能功效(xiào) 電袋複(fù)合式除塵器濾(lǜ)袋的粉塵負荷量小,再(zài)加上粉塵荷電效應作(zuò)用,因(yīn)此濾袋形成的(de)粉塵層對氣流(liú)的阻力小,易於清灰,比常規布袋除塵器低500Pa的運行阻力,清(qīng)灰周期時間是常規布袋除塵器4-10倍,大大降低設備的(de)運行能耗。

3.濾袋使用壽命長 由於濾袋清灰周(zhōu)期大大延長,所以(yǐ)清灰次數減少,且濾袋粉塵透氣性強、阻力低,濾袋的強度負荷小,從而延長濾袋使用壽命。

4、電(diàn)袋複合除塵器電區(qū)發(fā)生故障不會影(yǐng)響整個設備的(de)排放濃度(dù),對係統的正常運行影響很小。如果電除塵器發生故障,袋區增加設備的噴吹頻率,阻力也會有一定(dìng)的(de)增加,但不會影響除塵器(qì)的正常運行。袋區即使發生破袋對排放濃度的影響也大(dà)大(dà)減小。在經過電除塵後,進入布袋除塵器的(de)粉塵濃度約在原煙氣粉塵濃度的1/5~1/10左右。如果發(fā)生同樣大小麵積(jī)的(de)破袋,對電袋複合除塵器的粉塵排放濃度來說(shuō),其影響也(yě)隻有純布袋除塵器的1/5~1/10左(zuǒ)右。

二、實施方(fāng)案

保(bǎo)留原電除塵器(qì)的基礎、外殼、進口喇(lǎ)叭、灰鬥、樓梯平台等,將電除塵器改造為兩電兩袋的電(diàn)袋複合除塵器(電除塵區+袋除塵區),即(jí)原電除塵第(dì)yi、二電場陰(yīn)陽極保留利舊作(zuò)為電除塵區;三(sān)電場(chǎng)內部掏(tāo)空(kōng)同時拆除出口喇叭(bā),增加一個袋區兩區組合為袋除(chú)塵(chén)區。總(zǒng)體尺寸變動:橫向柱距不變,縱向柱距增加4米。

1.電(diàn)區結構設計:采用一、二電場作為(wéi)靜(jìng)電除(chú)塵區(qū):保(bǎo)留第yi、二電場內部結構(gòu)件中的(de)極板、極線、振(zhèn)打裝置;保留第yi、二電場進氣端頂梁、頂蓋等;保留第yi、二(èr)電場(chǎng)的高、低壓控製係(xì)統。對保留部分進行檢修(xiū),以提高電場區除塵器效率(lǜ),後電場拆(chāi)除配件作為前電場備件使用。

2.袋區結構設計:三電場及新增(zēng)一個袋區作為袋除塵區。拆除第三電場內部結構(gòu)件、頂梁、頂蓋等部件,新增一個袋區增設(shè)相(xiàng)配套的鋼支架、外殼、灰鬥等,將其內部空間布置濾袋、袋籠;頂部增設淨氣室,可以在內部更換濾袋、袋籠。淨氣室(shì)頂部(bù)增加出口煙箱。增加袋(dài)區清灰係(xì)統、檢(jiǎn)測係統等相關輔助係統。袋區分為4個室(shì),清灰方式采用行噴吹清灰(huī)技術(shù)。增設旁路係統,當鍋爐(lú)在燃油點爐狀態、出現爆管、預(yù)熱器尾部燃燒等超溫緊急情況時,能(néng)夠靈活動作且切換時間短,這樣(yàng)可以有效保護濾袋不受到損壞(huài)。

3、現場采用PLC控製,設計進出口溫度檢測、除塵器(qì)差壓檢測、煙(yān)道壓力檢測、清(qīng)灰係統壓力檢測、提(tí)升閥、旁路閥氣源壓力檢測、濾袋脈衝(chōng)閥控製(定時(shí)、定時+定壓)、袋區溫度報警及旁路閥(fá)、提升閥連鎖自動控製。

三、實施(shī)效果

係統改造後(hòu),除塵效果顯著,煙氣中粉塵濃度降到了20mg/Nm3,實現了穩定達標排放,除塵器差壓控製在700Pa以下,極大的改善了(le)周邊環境,社會效益巨大。

布袋除塵器


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