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我公司有年產110萬噸PVC循環綜合利用項目配套兩條3000t/d的水泥生產(chǎn)線。1號線和2號線(xiàn)的窯頭、窯尾電除塵(chén)器均(jun1)為西(xī)安西礦環保科技(jì)有限公司於2008年和2009年生產製造(zào)安裝並運行。但隨著國家節能減排(pái)計劃的實施,國家對環境保護提出更高的要求。為此,我公司在經過現場反複(fù)調研、勘探後,決定(dìng)將1號(hào)、2號線電除塵器改造為電袋複合除塵器。
1號線電除塵技改工(gōng)程項目於2015年3月4日開(kāi)工(gōng)建(jiàn)設,5月15日施工完成投入生產運行,7月23日組織驗收合格。2號線電除(chú)塵(chén)技改工程項目於2015年(nián)6月20日開工建設,7月26日(rì)施工完(wán)成投入生產運行,8月21日(rì)組織驗(yàn)收合格。
1 改造方案
在原有電除塵器(qì)的基礎上進行改造,保留原有基礎、支架、灰鬥(dòu)、殼體及輸灰裝置等(děng)不變,不另更改除塵器縱向、橫(héng)向尺寸。保留電除塵器前麵的一個電場、改造後麵的電場為布(bù)袋除塵器。窯(yáo)頭除塵係統增加列管冷卻裝置,窯尾增加噴淋降(jiàng)溫等安全保(bǎo)護措施,確(què)保改(gǎi)造後的電袋複合除塵器能長期、高效、穩定運行。
2 改造總體要求
1)以現場好小的改動、好經(jīng)濟的方案完成除塵器的改造。
2)窯頭電(diàn)除塵(chén)保留第(dì)yi電場並修複,改造二、三電場為(wéi)布袋(dài)除塵(chén)器;窯尾電除塵器保留前麵的一、五電場並修複、改造第二、三(sān)、四、六、七、八電場為布袋除塵器。
3)窯頭濾袋材(cái)質選用Nomex、窯尾濾袋材質選用P84;濾袋規格為Φ160mm×8000mm。
4)袋籠采用豎筋20根,橫筋間(jiān)距160mm,筋直徑不小於3.8mm,表麵噴塗有機矽處理(lǐ)。
5)窯尾煙氣降溫係(xì)統原則上利舊。
6)窯頭凡涉及到需改造的非標(biāo)管道,管道內部需噴塗(tú)50mm石英金(jīn)剛砂耐(nài)磨層。
7)窯頭、窯尾(wěi)排風機改造要盡可能(néng)利用現有的設備及土建基礎。
8)在電場(chǎng)不投用的情況下,係統(tǒng)可以正常運行。
9)要求(qiú)脈衝(chōng)閥、提升閥加防雨、防寒措施。
10)頂部考慮防止積水設計。
11)頂部設計雨搭結構,防止雨水灌入保溫層。
12)除塵(chén)器不設置旁路煙道。
13)收塵效率>99.99%,排放標準按≤30mg/Nm3進行設計改造,預留(liú)≤20mg/Nm3的提升空間。
14)漏風(fēng)率≤1%。
15)濾袋(dài)使用壽命≥24個月;脈衝閥使(shǐ)用壽命≥3年或100萬次。
16)窯頭除塵器灰鬥(dòu)進行改造,在灰鬥下部增設鎖風裝置(星型卸灰閥)。
17)窯頭、窯尾除塵器每(měi)個灰鬥均增加高料位計(jì);窯尾除塵器灰鬥振打處(chù)增加檢修平台,灰鬥(dòu)增加電加熱裝置,且重新保溫,保溫厚度150mm。
18)改造後的窯頭、窯尾(wěi)除塵器袋區頂部各加(jiā)裝一個2t電動葫蘆(lú),便於(yú)檢修時上(shàng)下吊運配件(jiàn)。
19)所(suǒ)有的檢修門改(gǎi)造成雙層門密封,上箱體檢修門邊框折邊板厚8mm。
20)充分利用原電除塵器殼體,並對原殼(ké)體進行加強補漏工作,增設煙道斜(xié)隔板,增設頂部(bù)上箱體(含爬梯和頂部噴吹淨氣室);保留灰鬥(dòu)部分(窯頭(tóu)除塵器需在灰鬥下增設鎖風裝置)。待電場拆除時觀察現有殼體的腐蝕情況並進(jìn)行強度校核,對腐蝕嚴重(chóng)的殼體板進行局部更換或(huò)整體更換,對達(dá)到強度要求的殼體,設備本體內部采用(yòng)除鏽(xiù)、防腐,塗有機矽耐高溫防腐漆。
3 技術參數
3.1 窯頭(tóu)、窯尾除塵器改(gǎi)造
窯頭、窯尾(wěi)電袋複合除塵器改造後要求達到的技術參數見表1。

3.2 風機改造
原窯(yáo)頭、窯尾排風機參數見表2。

3.2.1 窯頭排風機改造(zào)方案(àn)
窯頭電除塵器改為電袋複合除塵器(qì),除塵器阻力增加1200Pa;加列管(guǎn)冷卻器阻力增加1000Pa。現場運行風機進口壓(yā)力-1014Pa,風機(jī)設計溫度250℃,風機出口動壓P1=0.5×252×0.674=211Pa;改造要(yào)求風機全壓(yā)P=1014+211+1200+1000=3425Pa;原風機額定轉速(sù)下的全壓不夠,而改造後風量要求38000m3/h,全壓4000Pa;功率N=[(38×4000)/(360×0.85×0.98)]×1.15=583kW。故窯(yáo)頭原有排風機無法再改造利用,整體更換後選用630kW電動(dòng)機(YRKK5601-6)。
3.2.2 窯尾排風(fēng)機(jī)改(gǎi)造方案
窯尾除塵器改為電袋複合除塵器,除塵器阻力增加1200Pa。現場運(yùn)行時風機進口(kǒu)壓力-1366Pa;進口溫度100℃,則風機出(chū)口動壓P1=0.5×252×0.946=296Pa;改造要求風機全壓P=1366+296+1200=2862Pa;原風機額定轉速下的全壓(yā)不(bú)夠,采用更換(huàn)電(diàn)動機,提(tí)速為(wéi)960r/min;采用變頻,同一風機在150℃將可產生全壓Pmax=2200×(960/740)2=3702Pa,遠大於需要值,通過變頻使之(zhī)運轉(zhuǎn)合理值。
改造後風(fēng)量要求850000m3/h,全(quán)壓3200Pa;功率N=[(85×3200)/(360×0.85×0.98)]×1.15=1043kW。故電動機選用1120kW變頻電動機(YRKK6302-6)。
3.3 窯頭增加列(liè)管(guǎn)冷卻器及技術(shù)參數
因窯頭的進風溫(wēn)度大(dà)於250℃,超出(chū)了(le)濾袋的(de)耐溫參數,需要在進除塵(chén)器前增加一個能處理450000m3/h風量並且風溫降到小於180℃的列管冷(lěng)卻器,見圖1。

技術參數:處理風量380000m3/h;冷卻麵積(jī)3600m2;冷卻(què)風管數912根(Φ159mm×5~8m);進口氣體(tǐ)溫度400℃;出口(kǒu)氣體溫度180℃;風機4台,SDF№11.2,18.5kW(風量60000m3/h,全壓686Pa)。
4 改造後的運行情況
1號、2號線係統目前運行數據(jù)見表3。
1)本體部分:安裝符(fú)合設計要求,外部保溫能按要(yào)求施工,袋收塵頂部防(fáng)雨防凍設施(shī)施工到位。

2)電氣部分:能按設計要求實現手動和自動運行,從近期(qī)的運行情況看,具有一定的可(kě)靠性,使用方便,調節較為(wéi)靈活。
3)噴淋(lín)係統:可實(shí)現自動手動控製,各數值可實現人工輸入,經實際運行,對入口煙氣溫(wēn)度的控製(zhì)效果較(jiào)好(hǎo),大(dà)大降低了安全(quán)風險。
4)列管冷卻器:散熱效果明顯,能根據進口風溫的變化實現自動與手動控製(zhì),確保(bǎo)電袋複合除塵器處於安全穩(wěn)定(dìng)的運行狀態。處理風量能滿足使用要求,目前電動機轉速控製在額定的70%左右,留有一定的負荷空間。
5)本體漏風係數:經過現場多次檢查,沒有發現明顯漏風(fēng)點,安裝符合漏風係數設計指標。
5 仍存在(zài)的問題及改進措施
1)2號線窯頭(tóu)冷卻(què)器沉降室內壁澆注料大麵積脫落,存在一定隱患(huàn)。已聯係施工單位對大(dà)部分脫落(luò)點重新打(dǎ)上澆注料。
2)係統使用變頻器功率模塊頻(pín)繁出現故(gù)障,1號、2號(hào)線電袋複合(hé)除塵(chén)係統投運至(zhì)今,因功(gōng)率模塊問題已導致停窯3次。改進措施:更換功率模塊。
6 結束語
1號、2號線電除塵器改(gǎi)造為電(diàn)袋複合(hé)除塵器取得了成功(gōng),兩條回轉窯煙塵排放濃度可滿足小於30mg/Nm3的標準要(yào)求,同時解決了回轉窯啟停時煙囪冒煙這個工藝(yì)難題,確保生產順利進行。

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