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布袋除塵器(qì)在碎煤機出口(kǒu)除(chú)塵中的應用
某(mǒu)公司煤炭運輸係統的設(shè)計和施工中,由於國內煤(méi)炭運輸係統(tǒng)粉塵控製方法正在探索中,還沒有(yǒu)成熟的經驗可供借鑒。雖然考慮到除(chú)塵(chén)問題,但設備選型不當,不能達到(dào)預期的效果。在此基礎(chǔ)上(shàng),提出了水洗、除塵三步綜合治理方案。經過(guò)初(chū)步處(chù)理後,地(dì)表水衝洗的(de)第一步已經完成(chéng),效(xiào)果良好(hǎo),後兩步的(de)工作因種(zhǒng)種原因不能繼續進行。由於輸煤係統綜合治理未能全麵完成,係統(tǒng)粉塵(chén)濃度仍超標,特別是碎(suì)煤機出(chū)口和帶式輸送機尾部粉塵嚴重超標,最高粉塵濃度達到64.1 mg≤m3。尾導流槽出口風速為7≤~10m/s,流量為10 58415120 m~3×H。當導流(liú)槽出口運行時,向外噴(pēn)出大量粉(fěn)末,顆粒直徑為13 mm。作(zuò)業後地麵可見明顯積塵,汙染環境,危及職工健康。
2.2.1原煤破碎、顆粒變小是原煤被粉碎機破碎後產生(shēng)粉塵的(de)內因,顆粒基本(běn)在6 mm以(yǐ)下,因為原煤顆粒變小,這必然(rán)導致比表麵(miàn)積的增大、顆粒間隙的增大、密(mì)度(dù)的降低和表麵水分的降低,這是粉塵產生的內在原(yuán)因。這也是粉碎機下帶式輸送機的(de)粉塵比上遊帶式輸送機的(de)粉塵大的原因。2.2轉子上的環錘和環錘臂相當於風扇葉片,當碎煤機轉子的爆炸(zhà)效應產(chǎn)生的誘導風旋轉時,會(huì)產生誘導風(fēng)。該裝置選用的碎(suì)煤機為TKK48X103,理論上爆破效果較小。後(hòu)來,由於碎(suì)煤機容易堵塞煤,所以切斷(duàn)了碎(suì)煤機(jī)內腔中的篩板。雖然解決了堵(dǔ)煤問題,但篩板失去了導流功能,使碎煤機產(chǎn)生的大量誘(yòu)導空氣(qì)流入導流槽,使導流槽的風壓和流量增大,導流槽(cáo)出口噴粉加劇。2.3煤管大(dà)落差產生的誘導風
煤管從碎煤機到(dào)尾族的(de)落差約為14m,這樣大的落(luò)差,當有(yǒu)煤流(liú)時,高速落下的煤流使落下的煤管中(zhōng)的空氣受到壓縮,由此產生氣流,加劇了導流槽出口的噴粉。
2.4饋(kuì)線(xiàn)出口(碎紙機入口(kǒu))不(bú)緊,這提供了碎紙機轉子產生感應(yīng)空氣的外部原因和碎紙機轉子腳部碎紙機產生感應空氣的內部原因,喂料器出口的鬆散密(mì)封是碎紙(zhǐ)機產生感應空氣的外部(bù)原因(yīn)。由於給料(liào)機出口(kǒu)密封鬆動,給料機呻吟碎煤機的碎煤機入口,使碎煤機(jī)的煤管形成一個(gè)開放的循環係統,大量(liàng)的空氣從(cóng)給料機的出口處進入,由碎煤機轉(zhuǎn)子從導槽的出口(kǒu)處驅動。2.5煙(yān)塵產生的堆積在尾鼓中的煤
尾鼓前原有的空段清(qīng)潔器被破壞和清除,使煤粉膠帶無法去除,被帶入尾鼓,在尾鼓中滾動成細粉(fěn)形成粉塵。布袋除塵器一種幹式濾塵裝置。它適用(yòng)於捕集細小、幹燥、非纖維(wéi)性粉(fěn)塵。濾(lǜ)袋采用紡(fǎng)織的濾布或非紡織的氈製成,利用纖維織物的過濾作用(yòng)對(duì)含塵氣(qì)體(tǐ)進行過濾,當含塵氣體進入袋式除塵器後,顆粒大、比重大的粉塵,由於重力(lì)的作用沉降下來,落入灰鬥,含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被(bèi)阻留,使氣體得(dé)到淨化(huà)。
2.6大皮帶抖動產生的粉(fěn)塵不均勻(yún),造成皮帶梳輥磨損不均勻,加(jiā)劇皮(pí)帶抖動,產生粉塵。除塵器把粉塵從煙氣中分離出來的設備(bèi),除塵器的性能用可處理的氣體量、氣體通過除塵器時的(de)阻力損失和除塵效率來表達(dá)。
2.

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